發布(bù)日期:2017-12-10 15:31
摘要:本文通過(guò)對陶瓷行業噴霧幹燥塔的煙氣除塵係統的工作特點進行深入分析(xī),設計(jì)並製造了一(yī)個實用(yòng)的控製係統,其功能完整、結構簡化,並對該控製係統的成功經驗進行總結。
關健詞:噴霧幹燥塔;袋式除塵器;可編程控製器PLC;輸入輸出口
1 引言
在生產(chǎn)陶瓷地磚的噴霧幹燥塔工序中,傳統(tǒng)的除塵方法是采用旋風除塵器除塵,但是該除塵方法的效果不徹底。近(jìn)年來由於清潔生產和(hé)節(jiē)能減排的需要,各企業在此基礎上增加使用了袋式除塵器。旋風除塵器用作粗濾,袋式除塵器用作(zuò)細濾,二者雙管齊下。雖然投入增(zēng)加了,但減少了噴霧幹燥塔對大氣層的粉塵排放量,同時(shí)能夠使可用粉塵回收再利用,起到了一舉兩得的效果。
2 袋式除塵器(qì)工作(zuò)原理與說明
袋式除塵器采用滌綸針剌氈濾料作為過濾材料(除塵布袋(dài)),透氣性能強,除塵效(xiào)率(lǜ)高(gāo)。將其製作成一個個由金屬(shǔ)骨架包(bāo)裹的圓柱狀中空的濾氣組件(俗(sú)稱(chēng)布袋),把數個(gè)濾氣組件(圖1為三件)裝進一個(gè)特製的箱體(tǐ)內(nèi),簡稱為氣箱脈衝(chōng)袋,如圖1所示。而袋式除塵器是由多個這樣的氣箱脈衝袋組成。
氣(qì)箱脈衝袋除塵器,采用反吹除塵法,不僅能淨化一般的含塵硫氣體(tǐ),還能處理入口濃度達1300g/Nm3的含塵氣體。煙氣中所含的水蒸氣由(yóu)於其溫度較(jiào)高,在100℃左右,初呈氣態(tài);從噴霧塔出(chū)來後,溫度有所降低,冷凝成水滴附在煙氣中的塵粒(lì)上,呈現霧(wù)狀;進入氣(qì)箱脈衝袋除塵器時塵粒即被(bèi)捕集下來。
除塵清灰工作過程為:以一個袋為(wéi)例,含塵氣體由(yóu)進(jìn)口處直接進入氣箱的袋室(shì);由於有負壓風機的引力驅動(dòng)作用,含塵氣(qì)體由外及裏,自下而上,克(kè)服阻力,穿越濾芯到達上部箱體;粉塵就(jiù)會被阻擋在濾器組件之外,小的顆粒被吸附在濾芯的表麵,大(dà)的顆粒直接掉到(dào)下麵的灰鬥中;經過過濾後的含有(yǒu)微塵的(de)氣體在(zài)脈衝提升閥(fá)處匯集,之後從出(chū)風(fēng)口排出,此時便是幹淨(jìng)的氣體。這個工作過程如圖1中的過濾狀態所示,過濾狀態就是對含塵氣體進(jìn)行除(chú)塵。當過(guò)濾(lǜ)工作達到一定時(shí)間(或阻(zǔ)力達到預先設定值(zhí)),清灰過程開(kāi)始。其工作過程為:控製(zhì)器發(fā)出信(xìn)號,使脈衝提升閥關閉,阻斷排氣;壓縮空氣(qì)脈衝(chōng)閥開啟,以大於0.5MPa的壓縮空氣經脈衝(chōng)閥噴入(rù)淨氣室;並(bìng)迅速膨脹入濾袋內,並產生振動作用,清除濾袋外側表麵(miàn)上的粉塵,粉塵掉(diào)落到灰鬥,如圖1中的清灰狀態所示。這個(gè)動作完成後(大約6~15s),壓縮空氣脈衝(chōng)閥關閉,提升閥重新打(dǎ)開,該箱室的濾袋(dài)重新回到過濾狀態。
噴霧塔的尾氣中含有大量的粉塵和SO2等廢氣(qì),經過旋風除塵和布袋除(chú)塵後的煙氣的粉塵量可降到40mg/m3以下,比之前的8000mg/m3降低了兩個數量級,效果非常明顯。除(chú)下來的粉塵都是陶(táo)泥粉,可(kě)以回收利用。
本文中袋式除塵器由18個氣箱脈衝袋組成。氣箱脈衝(chōng)袋需要定期清除濾芯表麵的粉塵,防止堵塞。清灰時采用分箱(xiāng)(袋)清(qīng)灰的方式,逐箱隔離、輪流進行,逐一按要求進(jìn)行清灰直至O後一個箱室(shì)清灰完(wán)畢,此為一個清灰周期。除塵器的脈衝噴吹(chuī)寬度和(hé)清灰周期,是由清灰程序控(kòng)製器自動控製連續進行,從(cóng)而保證了清灰的效果。
3 控製(zhì)係統設計
在清(qīng)灰過程(chéng)中(zhōng),氣箱脈(mò)衝袋的提(tí)升脈衝閥和噴(pēn)氣脈衝閥(fá)的動作要密切配(pèi)合。其動作流程是:先關斷提升脈衝閥,再打開噴氣脈衝閥;幾秒之後進行(háng)壓力檢測;然後(hòu)關斷噴氣(qì)脈衝閥,O後打開提升脈(mò)衝閥。係統輸(shū)出信號,通過電磁閥(fá)來關斷或開(kāi)啟這些脈衝閥,控製每個氣箱脈衝袋的清(qīng)灰過程。如此眾多的輸出口,筆者通過陣列的方式,簡化輸出口的數量,通過增加軟件指令的措施來實現輸出口的控製,並且其功能不會(huì)減少,如圖2所示。
在本(běn)係統中采用西門子可編程控(kòng)製器S7—226外帶一個(gè)擴展模塊EM223,其中KA1~KA18是控製1~18號脈衝提升閥的中繼,KA19~KA36是控製1~18號脈衝噴氣閥的中繼,這些(xiē)都不可缺省。這36個(gè)中繼如果用36個輸出口(kǒu)來驅動,勢必繁多(duō)。由於(yú)本文采用輪流清(qīng)灰的(de)工作特點,因此18個(gè)脈衝提升閥任何時候隻有一個動作,18個脈衝噴氣閥任何時候(hòu)也隻有一個動作,現(xiàn)隻用Q1.0~Q3.3中的18個輸出口,利(lì)用陣列即可實(shí)現對36個輸出口的驅動。例如:如果要實現2號(hào)噴氣閥KA20動作,隻要程序中同時(shí)輸出Q1.0和Q3.2就可以了。指令如下:
在本係統的設計過程中,考慮到要自(zì)動檢(jiǎn)測每個袋的工作狀況,特別是要檢測布袋是否破損或者堵塞,因此需要PLC設定檢測輸入口。當布袋有破損時,在壓縮空氣噴氣數秒之內,壓力下降太快,用壓力表可檢(jiǎn)測出它的壓力會明顯降低;壓力過低,壓力表輸(shū)出一個檢測信號(如(rú)KL)給PLC,進行報警並指示,以便及時處理。而(ér)在壓縮空(kōng)氣噴氣數秒之內檢測壓力過高,則表(biǎo)示布袋被粉塵堵塞,壓力下降太慢,過濾性能差了,壓力表也會(huì)輸出一個檢測信(xìn)號(如KH)給PLC,進行(háng)報警並(bìng)指示(shì),以便及時處理(lǐ)。如此眾多的輸入接口,須進行簡化處理。如圖(tú)3所示(shì):本設計隻需要有I3.2、I3.3和(hé)I3.6、I3.7及I4.4、I4.5這六個輸入點,即可實現18個袋的超低壓和超高壓的共36個輸入反饋信號。例如:5號袋發生破裂,當清灰噴氣後,壓(yā)力降低過快,壓(yā)力表設定的O低限動作;輸入模塊的輸入點I3.3可以通過KA5和KL5串(chuàn)聯(lián)回路(lù),捕獲到(dào)此故障狀態;並用程序軟件區分出來,由此產生的報警信號可(kě)以通過人機界麵顯示。
4 結論
通過對控製係統的簡化措施,筆(bǐ)者成功地設計並製作了袋式除塵器(qì)的控(kòng)製應用係統。不僅節(jiē)省了硬件的開銷,而且提高了係統的工作(zuò)可靠性和穩定性(xìng),取得了明顯(xiǎn)的經濟效果(guǒ)。