發布日期:2020-02-20 17:37
河北雄縣PVC混(hún)料機、擠出(chū)機除塵係統DMC-80型(xíng)布袋除塵器(qì)已於2014年9月11日交付使用,布袋除塵係統捕集率:≥95%,排放濃度:≤50mg/Nm3,使用之後,工況改善,達到符合(hé)環保標準和要求。
PVC顆粒生產原料為PVC混合粉末,主要(yào)成份為PVC、碳酸鈣、石蠟、鈦白(bái)粉、硫(liú)酸鈣晶須等。粉塵主要產生於混料機投料口和裝料(liào)時PVC粉末的自然漂逸以及冷卻桶進料時隨氣流經排氣管帶出的PVC粉末。如果生產車間內相關除塵設備的配置不完善,在生產時,生產車間內漂逸的PVC粉(fěn)末濃度較大,而(ér)PVC不易分(fèn)解,進入人體後極易留存。如果沒有適當的防護措施,這(zhè)些粉塵將直接被操作人員吸進肺裏,對公司生產員工身體健康存有極大的隱患。基於改善車間生產衛生情(qíng)況,提高員工工作(zuò)環境,貴公司現己購置相關脈衝袋式除塵設備11台套,配置在一(yī)廠混料生產(chǎn)線上,該批除塵設備由我公司進行除塵係統的設計、製造(zào)、安裝、調試並對相關操作人員進行培訓等一條龍服務的工程設(shè)計。
混料生產線為每(měi)台(tái)套單獨設計,下料口處粉塵飛揚,影響了工人操作和工廠環境,進料口采用封(fēng)閉板進行封閉,封閉板上開φ140mm排氣孔,通過軟管接至鋼製管道進(jìn)入現己購置的除塵器。混料機、冷卻桶、移動鬥車裝料房(fáng)內漂逸起來的粉塵,經各個排風口進行收(shōu)集,通(tōng)過接入各(gè)排風口(kǒu)的分支風管進入(rù)除塵係統主風管。在混料機投料進口和移動鬥車裝料房鬥車入口均設置粉塵(chén)外逸控製裝置。各(gè)分支風管(guǎn)接入除(chú)塵係統主風管位置均設(shè)有調(diào)節碟閥。含塵氣體經主風管進入脈衝袋式除塵器,粉塵(chén)被阻留在濾(lǜ)袋外,幹淨的氣體經除塵布袋、風機(jī)、風機消音裝置直接在生產車間室內達標排(pái)放。
阻留在濾(lǜ)袋外的粉塵經脈(mò)衝閥定時對濾袋進(jìn)行噴吹清理後進(jìn)入除塵器灰鬥,通過除(chú)塵器灰鬥上(shàng)的卸灰閥卸除除塵器灰鬥內粉塵。接入鬥車後積中卸倒或回收利用。
係統工藝流程如下:
混料機,冷卻桶,移動鬥車(chē)裝料房,擠出機-排風孔-支風管-主風管-除塵(chén)器-風機(jī)-消音器-排空-除(chú)塵器灰鬥-卸倒或(huò)回收利用(yòng)
對照我公司除塵器選型手冊,選用除塵器(qì)型號為
DMC-80型脈衝布袋除塵器,技術參數如下表:
項目 | 單(dān)位 | 型號 |
處理風(fēng)量 | m3/h | 8400 |
風機型號 | KW | 7.5 |
過濾麵積 | M2 | 84 |
過(guò)濾風(fēng)速 | m/min | 1.5 |
入口含塵濃度(dù) | g/nm3 | <100 |
工作溫度 | ℃ | ≤120 |
噴吹(chuī)時(shí)間 | s | 0.065-0.085 可調 |
噴吹周期 | min | 1-8 可(kě)調 |
噴吹壓力 | Mpa | 0.5-0.7 |
壓氣耗量 | m3/閥次 | 0.17-0.207 |
設備阻力 | Kpa | 1470 |
除塵效率 | % | >99.5 |
出口濃度(dù) | mg/nm3 | <50 |
濾袋材質 | g/m2 | 滌綸針刺氈500g/m2 |
濾袋尺寸(直徑x長度(dù)) | mm | ∮125×2000 |
濾袋條數 | pcs | 80 |
袋籠尺寸 | mm | ∮120×2000 |